鹿臺山煤業(yè)結(jié)合生產(chǎn)實際情況,抓重點、出實招,積極推進精益化管理在作業(yè)區(qū)域的落地生根,從創(chuàng)新思維和自主改善入手,牽住成本管控“牛鼻子”,在抓好生產(chǎn)指標的同時,不斷創(chuàng)新實踐、提升員工素養(yǎng),助推礦井實現(xiàn)降本增效。
鹿臺山煤業(yè)井下采用沿空留巷技術,頂板支護壓力大,單體液壓柱在使用過程中易損壞,需全部升井后統(tǒng)一外委檢修,維修周期長,且維修成本逐年攀升。為解決上述問題,鹿臺山綜采隊聚焦修舊利廢管理,組織技術人員學習維修技術,自主維修單體液壓柱。在維修初期,由于經(jīng)驗不足,維修后的單體液壓柱入井前未經(jīng)打壓測試,難免出現(xiàn)維修不到位、不能使用的現(xiàn)象。隊組人員毫不氣餒,設計制作地面單體柱檢測架,使用π型鋼梁焊制檢測架框架,形成4個單體柱檢測通道,每個檢測通道上安裝兩條可以打開的鐵鏈固定單體柱,防止泄壓傾倒,底座上設置柱窩,頂部設卡槽對檢測柱進行定位,左右邊框槽鋼加固、底座打地錨并用混凝土臺階固定牢靠,再安裝連接乳化泵,對單體柱進行監(jiān)測,測試合格后再入井復用。截至目前,綜采隊自主維修單體柱1145根,節(jié)約成本25.96萬元。
來源:鹿臺山煤業(yè)王宇 曹帥
山煤國際精益化管理部 史鈺冬
本期責編:張紫玥 陳陽